

主營產(chǎn)品:
水泥蝶閥,粉料蝶閥,氣動粉體蝶閥,WAM蝶閥,氣囊閥,撓性閥,AKO夾管閥,粉體蝶閥,粉體蝴蝶閥,箍斷閥,氣動水泥蝶閥,氣動管夾閥,氣動夾管閥,氣動粉塵蝶閥,氣動粉末蝶閥,夾管閥,擠壓閥,管囊閥,管夾閥,氣動耐磨蝶閥,耐磨蝶閥,粉體蝶閥,
文章詳情
混凝土攪拌站的技術(shù)改造
日期:2025-05-01 21:26
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摘要:
一套2×JS750混凝土攪拌站是由混凝土攪拌機、PL1200三斗配料機、雙向皮帶機、水泥計量裝置、粉料輸送和儲存、氣控系統(tǒng)、電控系統(tǒng)等幾部分組成。
?。?)采用2臺JS750雙臥軸強制式攪拌機為配套主機。
?。?)采用配套水泥倉及水泥螺旋輸送機向計量斗供料,水泥計量斗通過6個水平拉桿和1個垂直拉力傳感器總成固定在支架上,拉力傳感器為全封閉式,一端通過吊桿懸掛在機架上,另一端通過吊桿與計量斗相連,稱量時傳感器輸出模擬信號,經(jīng)微機處理實現(xiàn)計量,并顯示在顯示窗口。
?。?)氣源由空壓機供給,經(jīng)三聯(lián)體進(jìn)入各支路。氣路分成配料、攪拌、水泥計量等支路部分。
?。?)電氣控制系統(tǒng)包括微機控制和強電控制兩部分。
該攪拌站運行1年多以后,雖然整體狀況較好,但存在幾方面的問題,造成攪拌站生產(chǎn)能力不足、故障率高,通過觀察、研究和多方探討,針對攪拌站存在的問題,進(jìn)行了如下技術(shù)改造:
?。?)水泥倉除塵器由只有遠(yuǎn)控改為遠(yuǎn)控和就地控制兩種方式。
以往水泥倉除塵只在操作室控制,在向水泥倉注入物料后,如果司機不在操作室,就無法開動除塵振動器,時間長了,就會使除塵器水泥越積越多,受潮后水泥凝固,將除塵器堵死。
增加除塵器就地控制按鈕,實現(xiàn)就地和遠(yuǎn)控2種控制方式。收料員在注入物料后,可及時開動除塵器進(jìn)行除塵,避免了因除塵不及時而使除塵器堵死的現(xiàn)象。
?。?)粉煤灰由人工上料改為自動上料。
原攪拌站未設(shè)置粉煤灰自動上料裝置,由人工添加粉煤灰。人工添加粉煤灰有以下幾個方面的缺陷:①很難確保每罐混凝土都按配合比要求添加足量的粉煤灰,給混凝土質(zhì)量控制增加了不穩(wěn)定性;②由于粉煤灰為散裝,往提升料斗內(nèi)添加粉煤灰時會造成粉塵增加,嚴(yán)重污染了環(huán)境,添加粉煤灰的人員深受其害;③增加了勞動強度;④造成粉煤灰的大量浪費。
針對上述問題,決定對粉煤灰上料系統(tǒng)進(jìn)行改造,一是加裝2個水泥倉和2個螺旋輸送機,二是改造氣路系統(tǒng)和電氣控制系統(tǒng),三是采取把粉煤灰設(shè)置為水泥,與水泥1累加計量方式對粉煤灰進(jìn)行計量。
2個水泥倉和2個螺旋輸送機是購買的定型產(chǎn)品,安裝后著手對氣路系統(tǒng)進(jìn)行改造,因攪拌站使用地點屬中溫帶干旱氣候,晝夜溫差大,冬天*低氣溫達(dá)到零下 30℃左右,而原機所配帶的氣閥是分散放置,在氣溫降到0℃左右時,由于壓縮空氣含有水份,就會使氣閥結(jié)冰凍住,電磁閥不能動作,影響工作效率。結(jié)合粉煤灰上料方式的改造,把氣閥集中并采取保溫措施,即把氣閥分機集中到一個箱內(nèi),箱內(nèi)采用燈泡加溫,使電磁閥達(dá)不到結(jié)冰的條件。
氣閥共分三部分集中放置,即配料機閥箱、主機閥箱和破拱閥箱。
?。?)將攪拌臂內(nèi)螺旋式安裝改國對稱安裝。
該攪拌站主機為雙臥軸強制式混凝土攪拌機,攪拌臂是螺旋式組裝的,攪拌時把攪拌料堆向一邊,容易憋機,特別是干料更容易憋機。因此,生產(chǎn)能力受到了影響,達(dá)不到原要求的0.75立方米一罐,*多只能攪拌0.5立方米一罐。
改造措施是將原攪拌臂底座割掉,改成雙軸攪拌臂對稱安裝,攪拌料由中間翻向罐的兩側(cè),拌和均勻,縮短了攪拌時間,干料也不容易憋機。
?。?)在放料溜槽兩端加裝平板振動器,振落溜槽上堆積的混凝土。
該站是組合式簡易站,由2臺JS750混凝土攪拌機作為主機,下料時需要在下料口加裝溜槽,由于溜槽很長,下料時很容易堆積混凝土,頻繁時每班都要清理一次,否則就無法放料。攪拌站重新安裝后在放料溜槽兩端加裝平板振動器,放料門打開的同時,振動器振動使混凝土振落,這樣一個星期僅需清理一次,大大減少了攪拌站維護(hù)的勞動強度,提高了勞動效率。
?。?)在卸料門兩端加裝注油管。
在以往未裝油管時,混凝土容易進(jìn)入卸料門軸承,使軸承損壞,卸料門難以開啟。加裝注油管后,開啟自如,運行中沒有出現(xiàn)卸料門卡住現(xiàn)象。
通過對2×JS750混凝土攪拌站粉煤灰上料系統(tǒng)、氣路系統(tǒng)、攪拌系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)和潤滑系統(tǒng)的更新改造,通過運行,使混凝土質(zhì)量進(jìn)一步得到了保證,生產(chǎn)能力大大提高,生產(chǎn)成本、間接費用也降低了,改造后的攪拌站取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和使用效果。
?。?)采用2臺JS750雙臥軸強制式攪拌機為配套主機。
?。?)采用配套水泥倉及水泥螺旋輸送機向計量斗供料,水泥計量斗通過6個水平拉桿和1個垂直拉力傳感器總成固定在支架上,拉力傳感器為全封閉式,一端通過吊桿懸掛在機架上,另一端通過吊桿與計量斗相連,稱量時傳感器輸出模擬信號,經(jīng)微機處理實現(xiàn)計量,并顯示在顯示窗口。
?。?)氣源由空壓機供給,經(jīng)三聯(lián)體進(jìn)入各支路。氣路分成配料、攪拌、水泥計量等支路部分。
?。?)電氣控制系統(tǒng)包括微機控制和強電控制兩部分。
該攪拌站運行1年多以后,雖然整體狀況較好,但存在幾方面的問題,造成攪拌站生產(chǎn)能力不足、故障率高,通過觀察、研究和多方探討,針對攪拌站存在的問題,進(jìn)行了如下技術(shù)改造:
?。?)水泥倉除塵器由只有遠(yuǎn)控改為遠(yuǎn)控和就地控制兩種方式。
以往水泥倉除塵只在操作室控制,在向水泥倉注入物料后,如果司機不在操作室,就無法開動除塵振動器,時間長了,就會使除塵器水泥越積越多,受潮后水泥凝固,將除塵器堵死。
增加除塵器就地控制按鈕,實現(xiàn)就地和遠(yuǎn)控2種控制方式。收料員在注入物料后,可及時開動除塵器進(jìn)行除塵,避免了因除塵不及時而使除塵器堵死的現(xiàn)象。
?。?)粉煤灰由人工上料改為自動上料。
原攪拌站未設(shè)置粉煤灰自動上料裝置,由人工添加粉煤灰。人工添加粉煤灰有以下幾個方面的缺陷:①很難確保每罐混凝土都按配合比要求添加足量的粉煤灰,給混凝土質(zhì)量控制增加了不穩(wěn)定性;②由于粉煤灰為散裝,往提升料斗內(nèi)添加粉煤灰時會造成粉塵增加,嚴(yán)重污染了環(huán)境,添加粉煤灰的人員深受其害;③增加了勞動強度;④造成粉煤灰的大量浪費。
針對上述問題,決定對粉煤灰上料系統(tǒng)進(jìn)行改造,一是加裝2個水泥倉和2個螺旋輸送機,二是改造氣路系統(tǒng)和電氣控制系統(tǒng),三是采取把粉煤灰設(shè)置為水泥,與水泥1累加計量方式對粉煤灰進(jìn)行計量。
2個水泥倉和2個螺旋輸送機是購買的定型產(chǎn)品,安裝后著手對氣路系統(tǒng)進(jìn)行改造,因攪拌站使用地點屬中溫帶干旱氣候,晝夜溫差大,冬天*低氣溫達(dá)到零下 30℃左右,而原機所配帶的氣閥是分散放置,在氣溫降到0℃左右時,由于壓縮空氣含有水份,就會使氣閥結(jié)冰凍住,電磁閥不能動作,影響工作效率。結(jié)合粉煤灰上料方式的改造,把氣閥集中并采取保溫措施,即把氣閥分機集中到一個箱內(nèi),箱內(nèi)采用燈泡加溫,使電磁閥達(dá)不到結(jié)冰的條件。
氣閥共分三部分集中放置,即配料機閥箱、主機閥箱和破拱閥箱。
?。?)將攪拌臂內(nèi)螺旋式安裝改國對稱安裝。
該攪拌站主機為雙臥軸強制式混凝土攪拌機,攪拌臂是螺旋式組裝的,攪拌時把攪拌料堆向一邊,容易憋機,特別是干料更容易憋機。因此,生產(chǎn)能力受到了影響,達(dá)不到原要求的0.75立方米一罐,*多只能攪拌0.5立方米一罐。
改造措施是將原攪拌臂底座割掉,改成雙軸攪拌臂對稱安裝,攪拌料由中間翻向罐的兩側(cè),拌和均勻,縮短了攪拌時間,干料也不容易憋機。
?。?)在放料溜槽兩端加裝平板振動器,振落溜槽上堆積的混凝土。
該站是組合式簡易站,由2臺JS750混凝土攪拌機作為主機,下料時需要在下料口加裝溜槽,由于溜槽很長,下料時很容易堆積混凝土,頻繁時每班都要清理一次,否則就無法放料。攪拌站重新安裝后在放料溜槽兩端加裝平板振動器,放料門打開的同時,振動器振動使混凝土振落,這樣一個星期僅需清理一次,大大減少了攪拌站維護(hù)的勞動強度,提高了勞動效率。
?。?)在卸料門兩端加裝注油管。
在以往未裝油管時,混凝土容易進(jìn)入卸料門軸承,使軸承損壞,卸料門難以開啟。加裝注油管后,開啟自如,運行中沒有出現(xiàn)卸料門卡住現(xiàn)象。
通過對2×JS750混凝土攪拌站粉煤灰上料系統(tǒng)、氣路系統(tǒng)、攪拌系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)和潤滑系統(tǒng)的更新改造,通過運行,使混凝土質(zhì)量進(jìn)一步得到了保證,生產(chǎn)能力大大提高,生產(chǎn)成本、間接費用也降低了,改造后的攪拌站取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和使用效果。